通過(guò)對赤鐵礦礦石性質(zhì)的研究和選礦工藝流程的全面考察分析,該選礦工藝流程雖運行狀況較為穩定,主要技術(shù)指標也達到了設計目標,但仍有進(jìn)一步改進(jìn)的潛力,以提高流程的經(jīng)濟性和合理性。
1、選礦工藝流程在體現礦石性質(zhì)適于階段磨礦-粗粒拋尾的技術(shù)路線(xiàn)方面有待于改進(jìn)。該工藝流程設計一次磨礦后連續兩次分級實(shí)現粗細分級,粒粗級進(jìn)入螺旋溜槽重選作業(yè)提取合理精礦,細粒級進(jìn)入弱磁、強磁選、浮選作業(yè)。這樣導致合格的粗粒尾礦必須經(jīng)過(guò)再磨再,不僅使二段磨礦機的容積加大,導致增加不必要的循環(huán)負荷和磨礦等消耗,粗細分級在流程中的位置不盡合理。從礦石性質(zhì)特點(diǎn)看,粗細分級安排在弱磁、強磁選作業(yè)后,只對選別得到的弱磁強磁粗精礦進(jìn)行分級,這樣即可實(shí)現提前提取合格精礦,也可實(shí)現粗粒拋尾,并可減少強磁前濃縮機的建設和粗細分級作業(yè)螺旋溜槽的配置臺數,工藝流程相對簡(jiǎn)單,又可解決尾礦粒度細帶來(lái)的尾礦庫筑壩困難的問(wèn)題。
2、打螺中礦處理方式應進(jìn)行改進(jìn)。目前,流程中拋螺中礦進(jìn)入二次分級磨礦作業(yè), 這樣造成未能實(shí)現粗粒拋尾,導致二段磨礦量增加、消耗增加,尾礦粒度變細,帶來(lái)生產(chǎn)成本增加和尾礦庫筑壩困難。
因此,應對掃螺中礦采用弱磁強磁選,實(shí)現提前拋尾、放粗尾礦粒度,解決再磨帶來(lái)的問(wèn)題。
3、尾礦品位偏高。該工藝流程*終尾礦有浮選尾礦和中、強磁選以及強磁前濃縮溢流尾礦組成,流程對尾礦的控制研究的不夠全面,導致尾礦品位偏高,金屬流失嚴重,充分利用礦石資源的能力不足。特別是浮選尾礦和強磁前濃縮溢流,可回收利用的措施沒(méi)有考慮,應對其進(jìn)行二次利用。經(jīng)過(guò)對浮選尾礦進(jìn)行強磁-再磨-浮選回收試驗,浮選尾礦品位由18.80%降低到13.58%,可降低綜合尾礦品位2.49%。
4、選礦新水量消耗高。選礦工藝流程用水設計不盡合理,新水量消耗較高,主要是三水平衡未經(jīng)細致研究,使用點(diǎn)分布不合理,各種設備的冷卻水,浮選用水均為新水,而冷卻水使用后直接排到濃縮機,未考慮重復利用;尾礦庫回水只是簡(jiǎn)單的輸送到環(huán)水池,與環(huán)水混合而用,導致使用新水點(diǎn)位過(guò)多,并且環(huán)水池跑水現象時(shí)有發(fā)生。三水應根據選礦各環(huán)節對水質(zhì)的要求進(jìn)行平衡使用,*大限度的減少新水的使用點(diǎn)位。尾礦庫回水水質(zhì)較好,可在浮選和破碎附塵等任何選別點(diǎn)位使用,另外設備冷卻水應進(jìn)行相應的再凈化處理循環(huán)使用。
5、結語(yǔ)
國內赤鐵礦采用階段磨礦、重選-磁選-反浮選的這礦工藝流程較為普遍,為貫徹精料方針和解決赤鐵礦選礦難題提供了有效手段,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。該礦采用了鞍山地區赤鐵礦選礦經(jīng)驗,采用了階段磨礦、重選-磁選-反浮選工藝,建設了赤鐵礦選礦工藝流程。建成投產(chǎn)后,生產(chǎn)較為穩定,技術(shù)指標就達到了設計水平,體現出該工藝流程的先進(jìn)性和適應性,但該流程只注重了提前提取合格精礦,未能充分利用可提前拋尾的這一礦石特性,在生產(chǎn)中也暴露出尾礦品位偏高、提前拋尾未實(shí)現、尾礦粒度偏細、尾礦庫筑壩困難、新水消耗高等一系列問(wèn)題。通過(guò)對選礦工藝流程的全面考察和分析研究,應在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改造。
(1)對尾礦的分析和試驗表明,通過(guò)對尾礦進(jìn)行強磁-再磨-浮選的試驗,可降低尾礦品位2.49個(gè)百分點(diǎn)、提高金屬回收率7.47個(gè)百分點(diǎn)。
(2)對弱磁、強磁選工藝在流程中的位置合理性進(jìn)行調整,弱磁、強磁選應前移至一次磨礦分級后,達到放粗磨礦粒度的目的。這樣可減少濃縮機作業(yè)的建設和重選作業(yè)螺旋溜槽的配置數量,在解決尾礦庫筑壩問(wèn)題的同時(shí),降低二次磨礦循環(huán)負荷,提高生產(chǎn)效率。
(3)選礦流程的三水平衡需要進(jìn)行研究改進(jìn),特別是回水的使用工藝范圍要擴大,將回水用在浮選和破碎等作業(yè),進(jìn)一步降低新水消耗。
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